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萍钢2号高炉封炉复风操作实践

发布日期:2017-06-23 来源: 电炉产业网 查看次数: 212 作者:[db:作者]
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  萍钢2号高炉封炉复风操作实践童琦向玉琪(萍乡钢铁有限责任公司)1概况m'5)2000年8月在炉役后期封炉9天多,复风2天后炉况才恢复正常。而高炉大修后的2002年5月,因炼钢扩容封炉5天多,复风后炉况稳定,20 h炉况便恢复到封炉前生产水平。由于2次封炉复风各方面情况差异大,有必要对2次封炉复风情况进行总结,为今后封炉复风操作提供经验。

  2封炉前的离炉操作高炉封炉前应确保炉况顺行,控制好适宜的炉温和保持良好的炉缸工作状态,为复风操作奠定基础。2000年8月,封炉前由于大、小料钟穿孔,煤气流失常,高炉频繁坐、塌料,料线不正常,即使下封炉料都是不正常料线,整个封炉料料柱透气性差,使封炉料的安排和复风操作难度增大。考虑到高炉处于炉役后期,封炉前几次铁均采取开大铁口,长时间喷吹。而2002年5月份封炉时炉况稳定。

  并且在封炉前2天按计划放开边缘煤气流,对篼炉进行一次集中热洗,维持05%0.8%,直至封炉因高炉处于炉役初期,仅在*后一次铁开大铁口、大喷。

  3封炉料的安排封炉料的安排合理与否是封炉后顺利复风的关键,封炉料的安排主要考虑如下几个方面问题。

  3.1封炉焦比封炉焦比应根据具体炉况确定,2000年8月份封炉焦比为1.2t/t,预计封炉5天,实际封炉9天,2002年5月份封炉焦比为1.0691,预计封炉9天,实际封炉5天。封-炉焦比在炉役后期和炉役初期在较大差距,特别是2号高炉大修后采用“陶瓷杯”炉缸,炉缸的保温性能有待进一步总结。

  3.2炉料安排2000年8月与2002年5月两次封炉料段安排存在较大差异。如所示。

  从2次封炉的料段安排分析可看库,2002年5月份封炉料安排有利于炉缸预热和炉况恢复,2000年8月份封炉净焦跟轻料,一方面不能很好地势炉缸,垓化的渣铁不能及时进人炉缸,引起风、渣口烧坏,另一方面净焦后的轻料正处于高炉的软熔带位置,存在着一个熔化-凝固-再熔化过程,增大了复风时料柱的煤气阻力。2000年8月份复风时,持续维持在0. 2%,至净焦下达后炉温才提起来,炉况稳定性差,而2002年5月份复风后**次铁2.8%,炉缸热量充沛,整个复风过程未出现坐塌料。

  3.3装料制度和矿批装封炉料时,应将矿批适当缩小,装料制度采用全倒装,有利于封炉复风的稳定。

  3.4炉渣碱度渣铁及时从炉缸排出,是保证复风顺利的条件之一,而高碱度炉渣流动性差,不利于渣铁的顺利排放,导致炉况波动,甚至风口涌渣。2002年5月封炉时烧结矿配比30%(私2.0),开炉初期炉温在Z18Z26号铁,硫出格,但渣铁排放顺畅,炉况恢复理想。

  4封炉搡作高炉封炉期间,要从两方面尽量减少高炉热损失:一是将风、渣口封好,确保高炉的密封性,2号高炉封炉均采用炮泥堵风、渣口,堵涑分2次进行,必要时在外部砌砖,同时,封炉期间注意观察炉顶温度、火焰;二是加强冷却水的管理,特别是炉役后期,由于高炉冷却系统破损严重,封炉期间冷却水管理尤为重要。

  S复风操作复风操作应根据具体的情况采取不同的复风方式,复风时已堵风口应重新堵泥,确保风口堵死,在重堵风口时可观察炉内焦炭,若保持较大块度,说明炉子密封较好。

  2000年8月复风操作过程见表1.选择铁口上方的1、2、3、4、11、12、13、14号8个风口送风(2号高炉共14个风口),主要考虑封炉时间偏长,炉缸热量不,透液性差。为保证渣铁能及时从炉缸排出,炉前水平掏铁口至焦炭,并在铁口内放3炮,炸松料柱,安装导风管,当风压加至30 kPa时,铁口喷火星,要求炉前工不断捅铁口,保证铁口畅通,2表1 2000年8月封炉复风操作情况时间产量风压风量顶压矿批装料制度风温备注8月30日100%倒装8月31日%倒装%倒装捅开5号风口100倒装捅开〗号风口100%倒装捅开9号风口%倒装捅开6号风门100%倒装喷煤i/h 80%倒装+20%正装捅7号风43 80%倒装+20%正装8号风口吹后铁口连续来渣,堵铁口。此后每隔2 1开铁口排放一次渣铁,开风口则根据炉缸恢复及风口活跃明亮度不间隔地捅开,避免风口涌猹、烧坏,整个复风操作过程较顺利。在炉缸热量不充沛的情况下未出现凤渣口烧坏。

  2002年5月开炉时。考虑封炉时间短,炉缸保温性能好,选择1、2、4、6、9、11、13、14号8个风口送风,由于炉缸热量充足,风口活跃明亮,加风速度较快,2h即恢复到正常风量的85%.由于没有采取人工水平掏铁口,直接用开口机钻开铁口,且未装导风管,复风后2h,风压15 kPa,铁口只喷煤气火,没有焦炭、渣液喷出,后通过烧氧,渣铁才顺利排出,**次铁后便捅2个风口,整个复风操作过程见表2.表22002年5月封炉复风操作情况时间产量风压顶压矿批装料制度风温备注5月21日5月22曰1:00捅开10号风口9:15捅开8号风P 11:10捅开10、5号风口6结语封炉应根据高炉状况、封炉时间、炉缸材质合理选择封炉焦比。

  封炉料段应按“净焦+空焦+轻料”

  的形式安排,以利于炉缸的预热,保证炉缸在复风初期渣铁热量充沛。

  复风操作时,风口的选择应根据封炉时间长短而定。封炉时间短,炉缸热量充足,可采取均匀送风,加快恢复时间;封炉时间长,炉缸透液性差,宜采用铁口上方的风口送风,更能确保炉况恢复。另外,捅风口应根据炉缸工作状况及风口明亮程度,以先捅临近铁口的风口为原则。且捅风口速度随风口与铁口距离加大而减慢。

  休风后,堵风口与冷却系统的管理必须责任到人,尽量减少炉内热量损失。

  复风前应认真做好准备工作,坚持掏焦,疏松料柱,安装导风管,保证渣铁尽快顺利地从铁口排出。

  (责任编辑胡慧丽)(337019)江西省萍乡市萍钢二铁厂

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