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昆钢6号高炉提高风温的措施

发布日期:2016-01-15 来源: 电炉产业网 查看次数: 80 作者:[db:作者]
核心提示:  昆钢6号局炉提局风温的措施罗茂华高勇李信平周役平(昆明钢铁集团有限责任公司炼铁厂)120C的高风温。提高风温的主要措施有:加强热风炉操作,使用快速烧炉法烧炉,加强设备维护,对设备进行改进,采用换热

  昆钢6号局炉提局风温的措施罗茂华高勇李信平周役平(昆明钢铁集团有限责任公司炼铁厂)120C的高风温。提高风温的主要措施有:加强热风炉操作,使用快速烧炉法烧炉,加强设备维护,对设备进行改进,采用换热器对助燃空气和煤气进行预热等。

  1概况000m3)是引进卢森堡Arbed公司Belval厂的C高炉改造而成的,其热风炉为RADEX式高温内燃式,主要设备均是原C高炉的原装设备。设计烧炉煤气系统配加部分焦炉煤气,使混合煤气热值控制在4 000kj/m3,同时还在烧炉煤气管道及助燃空气管道上设计有分离式热管换热器。设计*高风温为1150C,采用集中送风,2台风fl为13 000m3/h、电机功率为1000kW的风机一用一备。热风炉上部高温区采用高牌号低蠕变高铝砖,中下部采用低蠕变粘土砖,并采用C高炉栅格式陶瓷燃烧器。全部闸阀采用液压驱动,全套工艺采用美国Honeywell公司的TPS进行自动控制。其中,HPM2为控制站,完成各种控制功能;GUS01为操作站,通过在CRT上调用相应画面完成各种监视与操作。6号高炉热风炉主要技术特性见表1. 6号高炉投产2年多来,在主要设备部件保持完好无损的前提下,靠过硬的操作,内挖潜力,外抓设备维护管理,使各项指标均达到同行业先进水平,部分生产指标见表2.从表2可知,随着冶炼水平的不断提高,各项生产指标都有不同程度的提高,其中风温的提高较显著。到目前为止,已能保证1 120C的风温。6号高炉开炉以来各月的风温使用情表1 6号高炉热风炉主要技术特性项目特性热风炉座数热风炉形式RADEX式高温内燃式热风炉直径,mm燃烧室断面积,m2燃烧室形状眼睛形加热风加热面积,mV炉穷热室断面积,m2单位炉容慑热面积,mVm3蓄热室段数,段格子砖形式13孔方孔砖/梅花砖燃烧器形式概格式冷风压力,MPa送风温度,C拱顶温度,C废气温度,C格子砖高度,m内衬主要材质岛铝砖粘土砖拱顶形式铰链式热风炉全高,m格孔孔径,mm况如所示。但在公司焦炉煤气紧张、只用净高炉煤气烧炉(高炉煤气热值仅为3138kJ/Nm3,而焦炉煤气热值为16736kJ/Nm3)的不利情况下,能取得这样高的风温水平,除了充分利用热风炉系统本身的一些优势外,更主要的还是积极采取了一系列提高风温的措施。本文重点对此进行总结分析。

  2提高风温的措施优化人员配置6号高炉热风炉生产工艺较先进,且主要设备为国外引进的二手设备,工艺装备在国内属先进之列,在昆钢更是史无前例的。从6号高炉筹建开始,从厂部到车间的各级领导,尤其重视热风炉的工作,在人员配置方面尽量抽网精兵强将,且不惜重金送他们到宝钢、武钢、马钢等先进的企业学习。热风炉组刚组建时人员平均年龄仅25.6岁,其中既有工作10多年的老热风炉工,也有才毕业几个月的年轻人,但他们都特别的能吃苦、能钻研。不管是到外厂学习,还是在参加本高炉的设备安装、调试及监督筑炉的过程中,他们把每一个细节都当作一次学习的机会。正因为他们能在**时间内了解掌握了**手资料,较好的吸收、消化了新设备、新工艺,才为顺利开炉及以后操作奠定了坚实的基础。

  强化操作管理6号高炉热风炉系统设计有全自动、半自动、单炉自动、手动及现场5种不同的操作方式,正常生产情况下的所有动作均由计算机控制系统完成,只有在非正常情况下才使用手动及现场两种操作方式。6号高炉开炉后仅2个月就达产,炉况逐渐向高水平长周期稳定顺行发展,高炉煤气利用率越来越好……随着高炉冶炼强度的不断提高,风温的需求也越来越高,在无法改善烧炉煤气质ffl的情况下,烧炉水平及烧炉方法就显得很重要。经过一段时间的摸索,6号高炉热风炉组逐渐形成了单炉自动结合手动微调的操作方式及“三心二遇”的操作管理。“三心”即细心观察各种信号,精心烧炉,用心操作,使各座热风炉处于*佳工作状态:“二遇”即遇到紧急情况(如断风,断电等)会安全处理,遇到设备故障必须立即到现场了解情况并组织处理。严格操作规程',实行标准化作业,各班必须保证下一个班前4h送风,以保证统一三班连续稳定的操作。烧炉方法上用定空气量、调煤气量二次调整的快速烧炉法,即先用大空气量(5500058 000m3/h)、大煤气量在10min内将顶温烧到*高水平,第二次调整时将空气量(2200025000m3/h)、煤气量减到合适的水平进行长时间保温,并控制好废气温度<330C,直到换炉为止。快速烧炉曲线如所示。这种方法在使用了双预热器后效果较明显。

  加强设备维护管理6号高炉只有3座热风炉,正常情况下一般采用单炉送风,即两烧一送制。为了确保所属设备万无一失,在设备维护管理方面,热风炉组采取了日常点检与班中巡检双管齐下的维护措施。热风炉组所管辖区域的设备点多面广,且涉及到机械、电器、自动化、液压等方面的知识,但班组上下都能对具体设备的工艺结构、工作性能、所处位置做到心中有数,以便在发生故障时能在**时间内判断出故障的大致原因,并及时处理。针对热风炉在炼铁生产过程中的重要地位,热风炉组所辖设备都划属A类管理,对A类设备的维护管理必须做到班保日,日保月,月保年,并做好运行状态跟踪记录,并且把所辖责任区域“无计划休风率”及“设备故障率”两项指标双为零当作工作而不是任务来抓。长期以来,班组对所属设备做到挖潜与保养、使用与维护*36*的可持续管理,用“设备的安全就是降成本,设备的稳定运行就是效益”的指导思想去管理设备。

  2.4改进设备在生产过程中,不合理的设计逐渐暴露出来,根据生产的需要,由各相关单位共同实施对不合理的设计进行改进。①充压阀管道为0400mm,无论如何调整充压时间,充压时对风压的波动都无法达到要求,*大时竟达60kPa,在充压阀前面安装上0150mm的流量孔板就大大满足了换炉的需要。②以前的排压阀管道也一样为0400mm,与烟道管呈垂直相交,排放废气时315kPa的压力直接冲击到正对面的烟道管壁,久而久之被冲击的地方耐火浇注料被大面积冲坏,不但直接影响预热效果,而且直接威胁烟道管的工作寿命,自从安装上排压导向管后就彻底解决了这些问题。③在燃烧阀与切断阀之间安装热电偶,通过观察其温度变化来判断是否有漏风现象,为设备高负荷运转提供安全保障。这些合理的改进都为风温的提高起到了直接或间接的作用。0150mm的流量孔板安装示意如所示,排压阀导向管改造如所示。

  烟道管t1导向管善卜排压管排压阀导向管改遑示意2.5维持高炉稳定顺行展都必须建立在高炉生产状况正常之上。6号高炉的操作管理人员是通过内部细化操作,外部加强对设备的点检维护,有计划地检修保养及保证检修质量来实现高炉正常生产的。长期以来,6号高炉管理人员都是以如何减小减风率及休风率来组织工作的,取得较好效果,而炉况的长期顺行是提高风温的基础。6号高炉开炉以来休风率:1999年2.6预热煤气和助燃空气投人使用,使用效果良好,助燃空气预热后温度可达145C,煤气预热后温度可达150C.热风炉拱顶温度由1200C上升到1 260C,供风风温由2000年1月7日的1030 C提高到1月10日的1 050'C、l月17日的1060'C、1月19日的1080'C,3月8日达到1100C.这期间因为风温上升较快,3座热风炉的供风时间长短不一,长则两年多来的生产实践表明,细化操作管理和强化设备维护管理是提高风温的保障。

  炉况长周期稳定顺行,减少了加湿蒸汽量,使烧炉煤气质量相对稳定。

  昆钢4号焦炉扩建投产后,在允许的情况下,热风炉烧炉时配加部分焦炉煤气,风温可超过1 150C的设计能力,为节焦降成本及提高冶炼强度奠定基础。

  4致谢本文的撰写得到贺压柱、李学i等几位车间领导的悉心指导,特向他们表示谢意!

  (责任编辑胡慧丽)昆钢炼铁厂六高炉车间党支部书记

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