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邯钢3号高炉小修闷炉及复风操作

发布日期:2016-01-06 来源: 电炉产业网 查看次数: 82 作者:[db:作者]
核心提示:  (邯郸钢铁集团公司> 19日6:3011月25日15:58闷炉小修。闷炉时间共计6天568分钟。这次小修闷炉、复风操作均取了成功,复风过程中未发生风口烧穿、放炮、铁口难开等重大事故。只是考虑炼钢设

  (邯郸钢铁集团公司> 19日6:3011月25日15:58闷炉小修。闷炉时间共计6天568分钟。这次小修闷炉、复风操作均取了成功,复风过程中未发生风口烧穿、放炮、铁口难开等重大事故。只是考虑炼钢设备检修,铁水过剩,减慢了开风口进程。从送风到达产共用了5天时间。

  1闷炉操作休风前两天加萤石洗炉,萤石加人量为10kg/t,至休风前12h萤石加人量增加到32kg/t.停煤前1天调整焦炭负荷,休风前炉温提高到炼铸造铢Z14的水平。

  休风前采用全风操作,正常出铁放渣。闷。炉料组成:33CC++50CUCC++2CC+200++水渣;丨车矿石的重量为3. 20t,1车焦炭的重量为1.25t;总焦炭负荷为M8,全炉焦比3.72t/t.分3次向闷炉料中加萤石6t,灰石1. 5t.休风后1h加水渣。为使料面不影响检修,*后人炉半车烧结矿和半车水渣作为压料(料车容积2.提前4h(19日2:30)上休风料,6:30休风结束,此时料线约3. 5m,达到了预定要求。休风前铁口角度逐渐加大,*后一次铁达到了预定的铁口角度(大于12*)和深度(大于1400mm),出净了渣铁。

  休风后,逐个卸下风、渣口小套,在确认风口二套无损坏后,采用“堵泥、砌预制件、砌砖”的方式堵塞风口、渣口,并在外面刷上铅油。为了防止破损冷却壁在闷炉期间向炉内漏水,彻底关闭破损冷却壁的进水。闷炉后,炉顶温度由开始时的1C逐渐降至30C,为检修工作的进行创造了条件。‘2复风操作根据复风方案,送风前首先拆除了风口砌砖,抠掉送风风口前端的凝渣铁,深约20111111时见到红焦。除1、2、11、12号风口外,其余8个风口用硬泥堵死,并堵上事先打磨好的红砖,以确保风口不自动吹开。铁口抠进lm后,开始觅到红焦炭。为使铁口和风口之间能通气,在铁口内共放3炮,并将每次炸下的焦炭扒出,然后在铁口内插入1根0 150mmX2500m的煤气导出管。

  量330m3/min,风温500'C.送风后点燃煤气导出管导出的煤气,以加热炉缸及铁口区域。18:00拔出煤气导出管,有渣流出,用炮泥堵上铁口。19:30打开铁口,无渣铁。20:30开铁口,有少量渣,铁口大喷后堵口。本次复风铁口好开,直接用开口机钻开,基本保证了1h出1次铁。

  3m;后续料焦炭负荷为2.133;前2车萤石每车重2t,以后按40kg/t加人萤石。

  送风初期用铁口上方4个风口送风,以后根据炉况及炉缸工作情况,每4h捅开1个风口(由铁口向两侧扩展)。27日18:00开8号风口,20:20该风口二套底部烧穿,出铁后休风更换并将风口堵上,28日11:38开6号风口。这样影响了开风口进程1天。分析认为,8号风口二套底部烧穿的原因是风量与炉缸状况不适应,复风初期,炉缸有效容积小,而风fl使用偏大,产生的铁水到达风口二套下沿引起烧损。为防止这种情况发生,在增加风量时一定要考虑炉缸工作状况。这次复风,总体上讲是按照随着风口的不断扩开风量逐渐增大的原则进行的。前期风量比计划风量偏大,8号风口二套烧坏后又稍显保守,风量比计划风量偏小。

  复风期风口扩开及出铁情况见表1.表1复风期工作风口、风置及出铁情况时间工作风口个风量冷风压力kPa风温开铁口时间铁口角度出铁量铁水温度渣量罐26日27日28日30日注:出铁ffi及渣量为估计值。

  3几点体会有效地防止了风口烧坏。

  (1)为了防止复风后炉料偏行,应控制(7)送风前不送风的风口内堵泥后再堵好闷炉料总焦炭负荷,**段多装净焦,负荷红砖,确保要开的风口容易捅开,堵死的风口料尽量装在上面,这样有利于顺行复风。

  闷炉料体积计算准确后,选择好开始上闷炉料的时间是关键。这次闷炉完全按计划上休风料,上料时间把握得很好。

  这次闷炉没有出现破损冷却壁向炉内漏水的情况,保证了闷炉效果,减少了热量损失,为复风后炉缸热量充沛、炉缸活跃打下了基础。复风后渣铁物理热充沛,流动性好,大大降低了炉前劳动强度。

  U)闷炉前加萤石对复风有利。不自动吹开,以保证开风口进程。

  4存在的问题2、11、12号风口堵泥和砌砖,并装好风口,到15:58送风,间隔时间太长,造成了不必要的热量损失,影响了炉况恢复进程。

  复风后丨前期用风量偏大,引起了管道行程,造成多次崩料,8号风口二套烧坏与风量偏大有直接关系。

  本次复风由于炼钢检修,铁水过剩,(5)复风期,风口的扩开、风量的使用及适当减慢了扩开风口速度,如果没有这些因炉外工作要综合考虑。风量的使用要根据炉素的影响,可适当加快开风口进程。

  缸内渣铁状况和出铁间隔时间而定,保证铁(责任编辑刘菁)水面不能到达风口下沿。开风口个数要根据风量和风速要求来确定。

  (6)应重视炉前工作。本次开炉全力保3号高炉用罐,炉前工作尽量往前赶,保证按计划铁次间隔时间出铁,并及时加大铁口角度,

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